冷軋廢水種類(lèi)多,所含的污染物質(zhì)較復雜,其中冷軋乳化液的油脂濃度和乳化程度高,普遍含表面活性劑,是含油廢水中處理難度較大的一種廢水。
電催化氧化技術(shù)是在電化學(xué)氧化的基礎上發(fā)展起來(lái)的一種高級氧化技術(shù),其在處理高濃度、難降解廢水方面的研究已受到了廣泛關(guān)注〖1、2〗。催化氧化反應過(guò)程中會(huì )產(chǎn)生大量的羥基自由基(·OH),其氧化能力極強,與大多數有機污染物都可以發(fā)生快速的鏈式反應,可把有機氧化成CO2、H2O或礦物鹽,無(wú)二次污染〖3〗。筆者將電催化氧化技術(shù)用于處理冷軋平整液和光整夜兩種廢水,考察其與破乳、混凝沉淀的組合工藝對兩種廢水的處理效果。使用的電催化氧化處理工藝是綜合采用鈦基涂層電極、固定催化劑及其脫附技術(shù),在常溫、常壓下,通過(guò)可控制流電源在極板間形成磁場(chǎng),并通過(guò)填充固定催化劑形成多元電極效應,最大限度的促進(jìn)·OH、活性O、活性H等各種自由基的產(chǎn)生,以降低廢水中的難降解有機物濃度,有效提高廢水的可生化性。
1 試驗材料與方法
1.1 廢水水質(zhì)
試驗廢水為寶鋼新日鐵汽車(chē)板有限公司生產(chǎn)線(xiàn)排放的廢水。其中,平整液廢水的pH值為8.7~9.3,COD為12000mg/L(平均為14000mg/L),B/C≤0.35, 總油為800~1000mg/L(主要為石油類(lèi)),電導率為1500~2500uS/cm,有機物的主要成分為鏈烷醇胺和表面活性劑等,平均分子質(zhì)量為176u。光整夜廢水的pH值為8.2~8.8,COD為4000~8500mg/L(平均為5300mg/L),B/C≤0.35,總油為700~800mg/L(主要為石油類(lèi)),電導率為600~1000uS/cm,平均分子質(zhì)量為370~450u。平整液、光整夜廢水的有機物分子質(zhì)量較小,絕大部分可穿過(guò)超濾膜,同時(shí)其中的有機堿(如鏈烷醇胺等)難于生物降解,傳統的超濾/生化處理工藝無(wú)法有效降解。
1.2 試驗工藝流程
對兩種廢水分別獨立處理,工藝流程見(jiàn)圖1,其中光整夜廢水無(wú)破乳預處理工藝。
兩種廢水的處理流量均為2.0m3/h。廢水經(jīng)調節池均質(zhì)、均量調節后,由提升泵送入破乳反應槽,在反應槽投加硝酸進(jìn)行破乳,然后進(jìn)行混凝反應槽,調節廢水pH值為5.2~5.8,投加混凝劑和助凝劑充分混合,經(jīng)沉淀去除廢水中的大部分懸浮物及油類(lèi)物質(zhì)后,廢水排入中間水池。然后將廢水泵入催化氧化系統,催化氧化分為兩級,反應槽內布置有催化劑及電極(陽(yáng)極為鈦基涂層燒結電極,陰極為不銹鋼電極,催化劑為金屬離子接種活性炭),通電曝氣后進(jìn)行反應,并通過(guò)循環(huán)泵進(jìn)行內循環(huán)。廢水經(jīng)催化氧化處理后,在排入生化系統處理后達標排放。試驗過(guò)程中取原水、中間水池出水及二級電催化氧化出水進(jìn)行分析。
2 結果與討論
2.1 對平整液廢水的處理效果
破乳/混凝沉淀/電催化氧化組合工藝對平整液廢水中COD的處理效果如圖2所示。
由圖2可知,當原水COD為13000~15000mg/L時(shí),經(jīng)過(guò)加酸破乳、混凝沉淀處理后,COD降至9800~12000mg/L,對COD的去除率接近30%;在經(jīng)電催化氧化處理,COD降至4000mg/L左右,對COD的總去除率約為74%,表明該系統能夠穩定有效地去除廢水中的有機物。對第8天系統進(jìn)、出水的B/C值、總油濃度進(jìn)行檢測發(fā)現,進(jìn)水BOD5、COD分別為4800、15400mg/L,出水BOD5、COD分別為1760、3420mg/L,B/C值由0.31提高至0.51;進(jìn)水的總油濃度為908mg/L,出水的總油濃度為60.5mg/L,對總油的去除率為93%。這表明該系統能有效提高廢水的可生化性,并有效去除廢水中的大部分油類(lèi)物質(zhì)。
試驗過(guò)程中,原水的pH值穩定在9.0左右,加酸破乳后,pH值下降到5.0左右。低pH一方面可使平整液廢水有效破乳、實(shí)現油水分離,另一方面對后續催化氧化過(guò)程中的電化學(xué)反應和基自由基的形成具有良好的促進(jìn)作用;杂苫男纬珊唾|(zhì)子的消耗有著(zhù)一定的相關(guān)性,經(jīng)電催化氧化反應之后,由于質(zhì)子被消耗,出水pH值又恢復到了7.0左右。廢水電導率的變化和pH的變化是一致的,原水電導率較低,在2100uS/cm左右,經(jīng)酸化破乳和混凝沉淀處理后,電導率上升到4000uS/cm左右,電導率的增加有利于降低溶液中離子的遷移阻力,從而對后續的催化氧化有促進(jìn)作用。經(jīng)電催化氧化反應后,電導率又恢復到2000uS/cm左右。
2.2 對光整夜廢水的處理效果
混凝沉淀/電催化氧化組合工藝對光整夜廢水中COD的處理效果如圖3所示。
由圖3可知,僅混凝沉淀處理對光整液廢水中COD的去除率較低,COD由6000~7000mg/L左右,再經(jīng)電催化氧化處理后,最終出水COD穩定在2300mg/L左右,對COD的總去除率為65%,這表明電催化氧化工藝對光整液廢水中的有機物有較好的去除效果。對第18天系統進(jìn)、出水的B/C值、總油濃度進(jìn)行檢測發(fā)現,進(jìn)水BOD5、COD分別為2150、6720mg/L,出水BOD5、COD分別為1120、2210mg/L,B/C值由0.32提高至0.51;進(jìn)水的總油濃度為752mg/L,出水的總油濃度為55mg/L,對總油的去除率為93%。這表明該系統能有效提高廢水的可生化性,并可去除廢水中的大部分油類(lèi)物質(zhì)。
在試驗過(guò)程中,由于未加酸破乳,原水和中間出水的pH相當,均為8.8左右,經(jīng)電催化氧化處理后,pH值下降到7.0左右。原水的電導率較低,在600~1000uS之間,經(jīng)混凝處理后,電導率有所上升,主要是由于顆粒和膠體態(tài)的物質(zhì)通過(guò)混凝沉淀得以去除。經(jīng)過(guò)催化氧化處理后,電子被消耗,電導率降至600~850uS/cm左右。
3 結論
采用破乳、混凝沉淀和電催化氧化組合工藝處理冷軋平整液和光整液廢水,結果表明,該工藝能夠有效去除廢水中的有機物和油類(lèi)物質(zhì),并可大大提高廢水的可生化性,對平整液和光整液廢水中COD的去除率分別為74%和65%。出水B/C≥0.5,對總油的去除率均可達93%。該處理工藝具有啟動(dòng)速度快、處理效果穩定、易于控制、適應性強等優(yōu)點(diǎn),具有極大的應用潛力和推廣價(jià)值。